齊全科恒球磨機(jī)質(zhì)量為什么這么高?
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
鄭州科恒機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的兩臺(tái)水泥磨規(guī)格為Φ3.8mx13m球磨機(jī),不帶預(yù)粉碎系統(tǒng)。兩套水泥磨系統(tǒng)均采用帶O-Sepa2000高效選粉機(jī)的圈流粉磨工藝,磨機(jī)內(nèi)部為三倉(cāng)布置.第三倉(cāng)均勻布置活化環(huán),磨機(jī)單獨(dú)配置磨內(nèi)通風(fēng)風(fēng)機(jī)。由于入磨物料綜合水分較高,磨內(nèi)糊球現(xiàn)象較嚴(yán)重,產(chǎn)量一直較低,導(dǎo)致粉磨成本較高。后將兩臺(tái)磨改造為雙倉(cāng)圈流磨系統(tǒng),分別采用不同的隔倉(cāng)板,優(yōu)化磨內(nèi)襯板結(jié)構(gòu),優(yōu)化鋼球級(jí)配,兩臺(tái)磨產(chǎn)質(zhì)量均有較大幅度的提高。
兩臺(tái)水泥磨均采用高細(xì)篩分隔倉(cāng)板,蓖板蓖縫10mm,中間篩網(wǎng)3mm,在實(shí)際運(yùn)行中主要存在的問題是:
(l)粉磨低標(biāo)號(hào)水泥時(shí),由于入磨物料綜合水分較高,磨內(nèi)通風(fēng)不良情況較嚴(yán)重,現(xiàn)有通風(fēng)能力不能有效改善磨內(nèi)粉磨工況。而在粉磨過程中,磨內(nèi)水蒸氣不能及時(shí)排放,導(dǎo)致磨內(nèi)溫度升高,產(chǎn)生靜電吸附在鋼球及襯板的表面,形成緩沖層,降低了粉磨效率,同時(shí)加重糊球現(xiàn)象。
(2)倉(cāng)板篦縫容易發(fā)生堵塞,物料通過隔倉(cāng)板時(shí)阻力增加,磨機(jī)一倉(cāng)飽磨頻繁,過粉磨現(xiàn)象比較嚴(yán)重。
(3)入磨物料平均粒度和zui大粒度都比試生產(chǎn)階段較高。按照原有磨機(jī)鋼球級(jí)配,一倉(cāng)的破碎能力不夠,磨機(jī)*處于低產(chǎn)高耗水平運(yùn)行。
針對(duì)上述的一些問題,我們?cè)O(shè)計(jì)了改進(jìn)方案,改進(jìn)磨倉(cāng)、隔倉(cāng)板、襯板的結(jié)構(gòu)以及優(yōu)化鋼球級(jí)配等措施,通過改造,在物料不變的情況下,水泥磨產(chǎn)量及成品質(zhì)量均有顯著的提高。改造后,對(duì)兩臺(tái)水泥磨順利實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)的目標(biāo),產(chǎn)量從原來(lái)的75t/h左右提高到現(xiàn)在的85t/h,提產(chǎn)10%,有效地降低了水泥磨的粉磨電耗和材料消耗,從而降低水泥的綜合成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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