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真空濾油機控制系統的改進(一)
1 引言
傳統的真空濾油機由于人為或設備的因素常出現壓力異常或誤操作等問題,現將真空機濾油出現的問題簡述如下。
1.1 誤操作造成變壓器事故
變壓器現場注油時,由于工作人員疏忽,忘記打開氣體繼電器前面的蝶閥,在真空濾油機持續注油中,使變壓器本體內形成高油壓,把變壓器外殼撐裂,造成延期工作和資源浪費。
處理變壓器缺陷時,工作人員圖省事,為了不放掉儲油柜中的油,就關死氣體繼電器前面的閥門。而在注油時,為了防止氣體進入變壓器,形成假油位,首先不打開氣體繼電器前面的閥門,而是把氣體繼電器的放氣閥和升高座上的放氣閥打開放氣,這時絕緣油進的快,氣體出的慢,使變壓器上面的壓力釋放閥動作,噴的變壓器上面和周圍到處都是油,工作人員不
得不清洗設備外殼和被污染的地面,增加補充油。
1.2 設備缺陷造成真空濾油機壓力升高
老式真空濾油機沒有壓力釋放裝置,新式真空濾油機在管路中安裝了壓力釋放閥,當油壓達到額定值時,壓力釋放閥打開。而操作人員無法看到壓力釋放閥是否打開, 又不好檢查(在管道中間串接),若必須檢查壓力是否達到額定值,一般人不愿意冒危險去檢驗。可是現場使用的真空濾油機,在裝卸和運輸途中、*閑置中,是否有變化,不檢查怎么知道,若使用中壓力釋放閥打不開,就會導致濾油機壓力升高,留下安全隱患。
1.3 工作量大造成人員疲勞
隨著變壓器電壓等級的不斷升高,變壓器絕緣油的使用量也不斷增加。濾油工作有增無減,如48h熱油循環, 注油速度又在3t蛐h~6t蛐h 之間等原因,使得工作人員一干就是連續四、五天,不間斷的疲勞作業,埋下了安全隱患。
2 事故案例分析
根據實例,在絕緣油過濾中,影響油務工作的問題有以下幾方面。
2.1 人員反應慢
為了消除工作中失誤,濾油人員不僅要開啟濾油機的各種閥門, 還要仔細聽機器轉動的聲音、看絕緣油的流動情況、觀察壓力表的數值,若發現異常及時停機; 而操作人員停機器需要一個反應過程,即便是手放在按鈕上,也比機器慢,很難阻止壓力上升,即使阻止了,也能看到輸油管子上跳。
2.2 壓力升高
首先,變壓器、濾油機和儲油罐之間的閥門忘打開或閥門門芯脫落,油管中膠皮脫落或堵油管的塞物忘拔,都會導致油管路不通,有時還不容易檢查出來,開機后壓力升高。
其次,每臺變壓器儲油量不同,油位不同,也會使濾油機壓力顯示不一樣。以安陽供電公司為例,zui大的一臺濾油機出油量為200L蛐min,而儲油量大的220kV 變壓器14 臺約679t,500kV 1 臺(組式變壓器)儲油量約171t,濾油時間長,油位不一樣,從而使壓力顯示不同。
第三,環境溫度變化造成濾油機壓力變化。油品的密度和粘度與溫度有關,中原地區多用25 號礦物絕緣油,隨著溫度的降低,絕緣油逐漸變得粘稠,當溫度降至-22℃時, 油品就會失去正常的流動性能,逐漸發生粘度增加現象。溫度的高低影響著絕緣油的流動性,若溫差變化大,壓力隨之就變化大。
另外,輸油管路的直徑、長短和注油設備油位的高低等也影響壓力的變化。
總之,影響濾油機正常工作的主要原因是壓力異常和人員反應慢問題。
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